时后,他终于直起身来,大声喊道:“接油路,电路,准备试车。”
第二天,那台正在试车的发动机依旧强劲地轰鸣着,最大油门的试车,让它展现出一种别样的狂野姿态。
周秉昆在笔记上认真地记录下:“机床精度升级,导轨改进:对传统机床(如车床、铣床)的导轨进行刮研处理,通过人工反复研磨提高滑动精度。
传动系统优化,采用更精密的齿轮副或丝杆螺母机构(如梯形丝杆),降低传动间隙,提升进给精度。
环境控制,在车间内增加防震基础(如混凝土隔震台),减少机床振动。
对气缸孔等关键部件采用珩磨加工,通过油石的往复旋转运动修正尺寸误差,提升表面光洁度。”
这是他经过深思熟虑后,为以后量产后想到的生产工艺改进方向,毕竟这是保证发动机质量的坚实基础。
终于,最难攻克的微卡“心脏”——四缸柴油发动机,在众人的不懈努力下成功搞定。对这群敢与天斗、勇于挑战的技术工人来说,还有什么能难倒他们呢?
此时,钣金车间的灯光在凌晨三点的寂静夜里依然通明如昼。王援朝疲惫地蹲在冲压机旁,额头无力地抵着冰冷的操作台。突然,五百吨冲床发出一阵痛苦的哀鸣,刚刚冲压成型的驾驶室顶盖,像是一只受伤的巨鸟,无力地耷拉着翅膀。六个年轻的青工围在这片“废墟”前,工具箱里洒落的铁屑在地面上星星点点,仿佛铺成了一条璀璨的银河。
“周工!”王援朝的声音中带着一丝不易察觉的颤抖,“模具西侧磨损了08毫米……”
“把定位销换成可调节式。”周秉昆一边说着,一边迅速甩开沾满油污的外套,棉袄领口处露出一块红彤彤的印子,不知是被热气熏的,还是太过用力憋红的。他几步跨到一旁,抓起粉笔,在水泥地上迅速画出精密的修正线,“垫三层马口铁,每冲五次量一次间隙。”
当第一缕晨光悄然穿透车间的窗户,温柔地洒在众人身上时,新模具已经安装完毕。周秉昆手持放大镜,仔细地检查着冲压件的折痕。突然,他发现某个边角处有一丝细微的毛刺。他毫不犹豫地掏出随身携带的砂纸,双膝跪地,俯下身去,细细地打磨起来,直至金属表面泛起均匀而柔和的